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回火爐短路問題的原因分析

發布時間:2024-05-22 瀏覽(lǎn)量:1540

多年前,我公司購置了一條多用爐熱處理生產線。自投入(rù)使用以來,鋼化爐後(hòu)方接線端子及鋼化爐外殼多次短路,維護不方便。在電風扇的電機軸、爐門和(hé)鋼化爐(lú)上方的爐後引線端(duān)子處,也會在(zài)鋼化過程開始時排放煙(yān)氣(qì)。


1. 原因分析


該多用爐生產(chǎn)線主要用於摩托車發動機齒輪、軸、連杆、銷的滲碳(tàn)、淬火(huǒ)、回火,以及曲軸的淬火、回火。淬(cuì)火介質為油。雖然淬火後回火前(qián)要對零件進行脫脂、清(qīng)洗、烘幹,但由於脫脂烘幹的(de)不完全性,會在工件上(shàng)留下大量的油和水。在回火過(guò)程中,油和水隨著溫度的(de)升高而(ér)蒸發(fā)。由於調(diào)質爐內的壓力大(dà)於爐外壓(yā)力,油(yóu)水溢出,在爐外變成液體,從而(ér)降低了端子與爐(lú)殼之間的絕緣(yuán)子電阻。低(dī)到一定值時,有(yǒu)一(yī)個短路,絕緣子分解,接線盒和爐殼燒在一起,因為有很多石油背後的泥(ní)爐,所以短路,有時會(huì)導致一個火和燃燒的連(lián)接線。



2. 方法


從以上分析可以看(kàn)出,爐膛氣體從接線處冒出來的原(yuán)因是沒(méi)有專門的排氣通道。如果增加排氣通道(dào),上述問題將會減少(shǎo)。排氣口在哪裏?盡(jìn)管氣體向上移動,為(wéi)了在回(huí)火時保持溫度,我們需要打開電扇。在電風扇(shàn)的作用下,爐(lú)內氣體(tǐ)循(xún)環。我們認為打(dǎ)開工件架底部的排氣口,這樣操作起來也比較方便。後來(lái)我們在(zài)另一條多用(yòng)途爐(lú)生產線上增加了(le)新(xīn)的排氣係統,將爐內氣體(tǐ)引至爐外。開始時有些閥門B沒有設置,爐內的油(yóu)氣和水(shuǐ)氣直接排放到爐外。存在的問題是:當爐內油水氣體流(liú)經爐外(wài)管道時,由於管(guǎn)道溫度(dù)較(jiào)低,油水氣體變為(wéi)液體,液體從管(guǎn)道界麵滲出,汙染室內環境。之後,加入一些B,定期在B處打開閥門,排出積存的油和水。開啟或關閉(bì)閥門(mén)A。B根據(jù)回火的要求。當(dāng)在低溫下回火(huǒ)時,閥(fá)門a和(hé)B可以直接打開。生產證明,這對質量沒有(yǒu)不良影響(xiǎng)。

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